商来宝
  • 供应
  • 求购
  • 企业
  • 展会
  • 资讯

微信公众号

商来宝微信公众号
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 综合资讯 »对氨压缩机油冷置体系的技艺改良

对氨压缩机油冷置体系的技艺改良

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-07-26 06:12:53 来源: 作者:用户51644    浏览次数:0    
摘要

1技改前状况生产状况11台螺杆式氨压缩机,常开3 4台(以前常开6 7台,通过不断技术改造和优化生产,开机台数慢慢减少),冷冻能力共计20. 9 25. 08 GJ.由于水质影响,油冷却器极易结垢,严重影响冷却效果,出现油温高、带油多、耗油量大、分离效果差等诸多问题。为提高冷却效果,生产中不得不经常停车冲洗油冷却器的水垢,并加大冷却水量,但油温仍长期为60 65 ,夏季氨压缩机的油温更是高达70 ...

1技改前状况

生产状况11台螺杆式氨压缩机,常开3 4台(以前常开6 7台,通过不断技术改造和优化生产,开机台数慢慢减少),冷冻能力共计20. 9 25. 08 GJ.由于水质影响,油冷却器极易结垢,严重影响冷却效果,出现油温高、带油多、耗油量大、分离效果差等诸多问题。为提高冷却效果,生产中不得不经常停车冲洗油冷却器的水垢,并加大冷却水量,但油温仍长期为60 65 ,夏季氨压缩机的油温更是高达70 ,且出口温度达90 100 ,经常烧轴封、轴承和转子,加大了维修费用和工作量,影响了正常生产。

经测算: 1台冷量为8. 37 GJ的氨压缩机加满油,连续运转1周就必须停车补充润滑油, 1次至少需补充480 kg; 1台冷量为4. 18 G J的氨压缩机加满油,每连续运转2周就必须停车1次,补充润滑油360 kg; 1台冷量为2. 09 GJ的氨压缩机加满油,每连续运转4周就必须停车1次,补充润滑油180 kg.根据公司的生产负荷,一般情况常开3台氨压缩机, 2台8. 37 G J, 1台4. 18 GJ,那么月平均耗润滑油量为4. 56 ,t不仅消耗很大,而且由于停车倒车频繁,生产也很被动。

2技改工艺流程

为解决氨压缩机油冷却系统的问题,公司先后采取了3项措施:①增大油冷却器换热面积;②对油冷却器设置外冷;③加大对油冷却器的冲洗,但效果均不甚理想。为此,公司专门成立技改攻关小组,多次对同行业进行考察,并结合生产现状分析研究,*后决定将氨压缩机油冷却系统由水冷式改成氨冷式,并先期对4. 18 G J氨压缩机油冷却系统进行改造。

可知,液氨从气氨冷却器出口进入液氨缓冲罐,通过一定的位差,进入总管,再分别进入氨压缩机各个油冷却器,经与润滑油换热蒸发成气氨,与氨压缩机压缩后的气氨混合进入冷却器。

该工艺的原理是利用回收液氨的冷量,在油冷却器中冷却温度较高的润滑油,将液氨蒸发成气氨带走热量,然后将气氨冷却为液氨循环利用。

3改造效果

技改工作于2005年6月开始实施,于2005年9月完成并投入使用,效果非常明显:①油温一般只有30 40左右,出口温度仅50 60 ;②排气压力降低了0. 2 0. 3 MPa,只有1. 0 1. 2 M Pa,使后续冷凝器的负荷得到了大幅降低;③减少了循环水脱盐水和电的消耗;④减少了小氨罐放空量,充分回收了液氨;⑤提高了润滑油的分离效果。

在前期技改取得成功的基础上,公司又于2005年10 12月分别对冷量为8. 37 G J的氨压缩机油冷却系统实施了氨冷式技术改造,使氨压缩机润滑油的消耗大为降低,保证了设备及装置的长周期稳定运行。

4经济效益

( 1)从2005年7月正常投用到2006年2月,总运行时间8个月,润滑油总消耗量为24. 56 ,t月平均耗油量为3. 07 ,t较之技改前的月均4. 56 t的耗油量,年可节约冷冻机油: ( 4. 56- 3. 07)12= 17. 88( t)。按现有市场冷冻润滑油价格5 000元/ t计,年可节约费用: 17. 88 5 000= 8. 94万元。

( 2)技改后可完全不用循环水,以前3台冰机油冷却器耗水量为100 m 3 /h,循环水成本为0. 30元/ m 3,每年按330个作业日,年可节约费用为: 100 24 330 0. 30= 23. 76万元( 3)技改后氨压缩机出口压力下降,运行电流亦下降。8. 37 GJ的氨压缩机电流降低5 A, 4. 18 GJ的氨压缩机电流降低3 A.8. 37 GJ的氨压缩机电压设计值为10 000 V, 4. 18 GJ的氨压缩机电压为6 000 V,每年按330个作业日,功率系数按0. 9计,年节电为:5 10 000 3 0. 9 330 2 24= 123. 46万kW h 3 6 000 3 0. 9 330 24= 22. 22万kW h 22. 22+ 123. 46= 145. 68万kW h按照目前电价0. 30元/kW h,年节约费用为:145. 68 0. 30= 43. 70万元。以上3项每年可为公司创造经济效益: 8. 94+ 43. 70+ 23. 76= 76. 4万元。

另外,由于油冷却器冷却后的气氨回到冰机出口气体冷却器,可能会增加后续冷却器的负荷,但由于氨的冷量大,耗量较少,与油温下降,出口气氨温度降低后对后续冷却器的影响比较,后者的因素大于前者,因此出口气体冷却器耗脱盐水量还有一定的减少。

再者,由于运转周期长,减少了开停车和维修量,降低维修费用,少卸压少放空,从而也减少了环境污染和出现安全事故等问题,亦可收到了一定的社会效益。

 
举报 收藏 0
免责声明
• 
转载请注明原文出处:https://www.51slb.com/news/b2cf57302f.html 。本文仅代表作者个人观点,与商来宝平台无关,请读者仅做参考,如文中涉及有违公德、触犯法律的内容,请向我们举报,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们处理。
 

(c)2022-2032 www.51slb.com 商来宝 All Rights Reserved 成都蓝兴网络科技有限公司

蜀ICP备2021023313号