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重型设施空压机负荷运行应注意问题

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-11-04 00:10:19 来源: 作者:用户48559    浏览次数:1    
摘要

1超低负荷运行注意事项。(1)控制原料气压缩机入口压力。任何情况下原料气压缩机一段入口压力都要大于0.12MPa(0.06MPa跳车),防喘振循环气量应大于26.0km 3 /h,以防止压缩机入口压力过低而跳车。以前曾经发生压缩机入口压力0.11MPa生产时,原料气组分突然波动,机组入口压力迅速下降,操作人员发现时再处理,压缩机已跳车并致使全系统停车。 (2)控制蒸汽温度和压力。该装置原始设计高压...

1超低负荷运行注意事项。

(1)控制原料气压缩机入口压力。任何情况下原料气压缩机一段入口压力都要大于0.12MPa(0.06MPa跳车),防喘振循环气量应大于26.0km 3 /h,以防止压缩机入口压力过低而跳车。以前曾经发生压缩机入口压力0.11MPa生产时,原料气组分突然波动,机组入口压力迅速下降,操作人员发现时再处理,压缩机已跳车并致使全系统停车。

(2)控制蒸汽温度和压力。该装置原始设计高压蒸汽(11.2MPa,530)由3台废热锅炉和1台辅助锅炉供给。高压蒸汽驱动冰机透平和发电机透平做功进入中压蒸汽(5.15MPa,420)管网,中压蒸汽驱动原料气压缩机,合成气压缩机,CO2压缩机透平。后来随着新项目的建设,高压,中压蒸汽大部分都由燃煤锅炉供给,故保证燃煤锅炉送汽的质量至关重要,应确保少部分自产蒸汽温度参数合格,现场蒸汽系统喷水降温器全部关闭,必要时可少开蒸汽减压站。过热高压蒸汽大于460,过热中压蒸汽大于380,否则,对机组和催化剂均不利。

(3)控制系统压力。系统压力应大于3.2MPa,以确保脱碳的吸收率和CO2净化度,减少工艺气带入脱碳的水分,保证再沸器的换热效率。

(4)控制一,二段转化炉温度。由于负荷低,一段炉温度控制得相对较低,在745~755(正常770~780),既能保证甲烷转化率,又能节省燃料,还对转化管壁温度有利。二段炉适当多加空气,既对系统压力有利,又能加强蒸汽品质,还可以保证二段炉甲烷的转化率。

(5)控制合成回路氢氮比。转化系统应控制空气加入量,氢回收单元多加返氢量,确保合成回路氢氮比60%,这样对氨合成反应有利,既可以降低合成气压缩机功耗,又可以增加氨合成塔出口废热锅炉饱和蒸汽量。

(6)保护空气盘管。由于负荷过低,系统工艺空气相对较少,为防止对流段空气盘管超温,在盘管中通入中压蒸汽5~10t/h.降低一段转化炉出口温度,即可降低对流段燃烧乏气的温度,也可保护空气盘管。

(7)调整燃气轮机负荷。由于系统压力较低,空气压缩机出口压力可控制得稍低,以降低燃气轮机透平的负荷,要求压缩机低压轴的负荷大于93.5%,循环量大于43.5dam 3 /h,以防止机组喘振。

这样,燃气轮机透平可节省0.2dam 3 /h的燃料,节省的天然气可用于增加负荷,降低吨氨消耗。

(8)防止压缩机喘振。为确保系统压力大于3.2MPa,往往采取降低压缩机的转速的办法,首先打开防喘振阀,确保压缩机组的循环量在*低流量之上,以防止机组喘振。

2装置出现的问题。

(1)空气分布器损坏。该装置自2006年冬季以来一直在38%~46%负荷下运行。设备大检修时,发现二段炉空气分布器严重烧坏。分析原因是:由于长期低负荷运行,空气盘管内空气量少且压力低,空气流速不均匀,造成空气分布器振动,喷嘴燃烧火焰长度缩短,燃烧热温区上移,1200的高温气体将分布器烧坏。

(2)原料压缩机跳车。装置在13.0dam 3 /h运行时,原料气压缩机入口压力控制在0.11MPa,由于油田供应的天然气组分发生波动,从102%上升到122%,原料气压缩机入口压力迅速下降,致使全系统停车。

(3)影响脱碳水平衡。负荷低时,系统热量少,压力低,脱碳水平衡不好维持,再生塔液位高,为防止碱液的损失,关闭再生塔回水阀,再生效果不好,影响吸收率。

(4)合成气压缩机喘振。当负荷低时,系统压力低,合成气压缩机转速,流量低。2007年3月21日,现场空气压缩机防喘振阀突然开启,系统工艺空气退出,合成气压缩机循环量急速下降,机组发生喘振。现场人员迅速打开机组防喘振阀,用手轮关闭空气放空阀恢复空气,机组逐渐恢复正常,从而保住了系统的连续运行。

(5)氢回收干燥器再生不合格。氢回收负荷较低,干燥器再生尾气量达不到要求,往往在规定时间内再生不合格,造成干燥器出口微量H2O,NH3超标,致使冷箱结冰堵塞,压差升高,被迫冷箱停车解冻,每小时少产氨4t.故干燥器再生时,需专人手动调整增加再生气量,在规定时间内再生合格。

3节能降耗操作措施。

(1)保护二段炉空气分布器。在空气盘管内加中压蒸汽,保证盘管内气体流速均匀,空气流速大于30m/s.系统负荷在38%~46%时,要求盘管内蒸汽量大于6t/h,既可保护空气分布器的安全运行,又确保了空气盘管不超温,还对二段炉的烃类蒸汽转化反应有利。

(2)维持脱碳水平衡。脱碳水平衡不好维持时,可停开节能设备水力透平,以节省热量。此外,还可采取以下措施:提高系统压力,减少工艺气带入水分;#吸收塔,再生塔冲洗水减至*低(1t/h和4t/h);提高吸收塔上塔溶液温度,由70提高到85;%增加转化系统水碳比;&适当减小循环量,降低再生热负荷;开启换热器旁路,提高进脱碳工艺气温度。

(3)保护机组安全。负荷低时,不要只降低转速,应加大机组防喘振阀的开启幅度,确保机组循环量大于喘振量,透平转速大于8500r/min,以防止调速器波动和机组喘振。

(4)降低辅锅负荷。燃煤锅炉加大送汽量,减少部分烧嘴,使负荷降至*低0.8dam 3 /h,(满负荷6.0dam 3/ h),节省的燃料可以作为系统负荷,以增加氨产量,降低吨氨消耗。

(5)确保发电机组稳定运行。低负荷运行成本较高,为了降低吨氨消耗,启动高压蒸汽透平驱动的发电机组,80t/h的过热高压蒸汽发电2500kW,并入内部电网使用,高压蒸汽驱动透平做功,减为中压蒸汽进入中压蒸汽管网。为了保证发电机组的安全稳定运行,要求透平蒸汽量大于62t/h,发电量大于1000kW,以防止发电机组突然停车。

(6)新工艺改造增加合成回路负荷。中原大化50万t/a甲醇已于2008年5月试生产,该装置放空的弛放气引至合成氨高变炉前(设计30dam 3 /h),可增加4t/h合成氨的产量。

(7)增强操作人员责任感。合成氨装置在超低负荷运行时,操作人员应格外精心,细致,经常巡检操作情况,善于观察参数的微小变化,在生产稳定的前提下,采取措施降低合成氨成本。

 
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