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异形泡棉切割机振动头控制系统

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-04-23 09:43:14 来源: 作者:用户10945    浏览次数:0    
摘要

泡棉(聚氨酯软质泡沫塑料)具有质轻松软、富有弹性等特点,在工业生产、基础建设和人民生活中被广泛应用,如应用泡棉来保温、隔热、吸音、防震、做衬垫等。目前,我国国内聚氨酯泡塑料泡棉生产厂家有七百家之多,加工泡棉的切割机有平切机、角切机、压形机、异形机、直切机、仿形切割机等多种机型。用这些设备来加工产品其形状和尺寸都受到限制,而且产量小、自动化程度低、切割时粉尘大等缺点,远远不能满足国内市场的要求,特别...

泡棉(聚氨酯软质泡沫塑料)具有质轻松软、富有弹性等特点,在工业生产、基础建设和人民生活中被广泛应用,如应用泡棉来保温、隔热、吸音、防震、做衬垫等。目前,我国国内聚氨酯泡塑料泡棉生产厂家有七百家之多,加工泡棉的切割机有平切机、角切机、压形机、异形机、直切机、仿形切割机等多种机型。用这些设备来加工产品其形状和尺寸都受到限制,而且产量小、自动化程度低、切割时粉尘大等缺点,远远不能满足国内市场的要求,特别是用来加工异形产品的设备更少,目前该类设备大都要靠外汇购进,每台售价100多万美元,在全国范围内也为数不多。因此,要满足泡棉异形加工的要求,自主研发该类产品是当务之急。数控异形泡棉切割机振动头控制系统的研究,是保证振动头能否正常、同步、持续切削的关键。

1控制系统的要求振动头要求能驱动带刀做高速往复运动,带刀的往复运动是采用行星齿轮结构来实现。刀带要能满足高速运动的要求,就要求行星齿轮结构平衡性要好,平衡好则不会产生振动。

另外,为了能正常高速往复运动进行切削,刀带必须拉紧。为了避免振动头不能同步运动造成频繁断刀现象,保证设备的连续运转,振动头的同步要求很重要。因此该控制系统其主要控制功能是控制两个振动头的同步运动。

2控制系统硬件配置为了保证两个振动头的同步运动,可从电气和气路上考虑来控制其同步。电气上采用两个伺服电机来驱动振动头同步运动。气路上,通过气动系统来平衡因机械误差带来的两个振动头的不同步,这样取得了很好的效果。

2.1控制方案该控制系统的总的控制方案为:由PLC+伺服驱动器+伺服电机控制形式,其控制框图如所示。:2007-06-08从事教学、工程项目的研究。

可编程序控制器采用台达DVP-EH系列,EH系列PLC体积小,速度快,功能非常强,具有2路晶体管输出,*高输出频率为200kHz,记忆容量*高可以达到16000STEPS,满足本系统的要求。根据所用的点数确定型号为DVP-16EH.伺服驱动器用台达六30-/\202317\型驱动器,其工作电为三相220V.采用的电机型号为ASMT20L250AH电机功率为2kW,编码器为每转2500脉冲的小惯量的电机。

DVP-16EH型PLC输出形式为晶体管型机种,其中Y0,Y2为高速输出(200kHz),其余输出点为低速。其中Y0,Y2的高频输出脉冲用来作为振动头电机1和电机2的位置控制信号,Y1和Y3作为控制电机运转的方向信号。其PLC具体地址分配如表1所示。

表1PLC地址分配表输入地址功能描述输出地址功能描述自动/手动选择电机丨脉冲输出启动电机1方向控制加速电机2脉冲输出减速电机2方向控制停止2.3伺服驱动器CN1接口主要端子信号说明PLC输出的脉冲和方向信号给驱动器CN1接口中41、43、37、36、35端子,实现伺服电机的位置和速度的控制。CN1中主要端子的含义和功能如表2所示。

表2伺服驱动器CN1接口主要端子信号说明CN1PinNo.信号名称功能描述位置脉冲用集电极开路方式输入,指令的形式采用脉冲与方向控制。用参数P1-00来选择设定。

位置脉冲使用集电极开路方式输入时,本端子连接至外加电源,作为提升位准用。

电工技术I2007基于DSP的高压直流静电除尘电源控制系统郭勇,姜学东(北京交通大学电气工程学院,北京144)设计了一种基于TMS320LF2407DSP的高压直流静电除尘电源的控制系统,使用增量式PID算法来控制三相交流调压电路的触发脉冲,实现了闭环控制。

引言静电除尘电源是电除尘器的一个重要部分,其性能的好坏对于除尘效率影响极大。为了获得较高的除尘效率,要求静电除尘电源能够根据除尘器工况的变化,自动调节输出电压和电流,使电除尘器在较高的电压和电流状态下运行。另外,电除尘器一旦发生故障,需要静电除尘电源能够提供必要的保护,对闪络、拉弧和过流等信号能快速鉴别和做出反应。因此,对静电除尘电源采用新型的控制器,对于提高电除尘器除尘效率具有十分重要的意义。

1主电路原理及控制系统概述1.1主电路工作原理高压直流静电除尘电源系统框图如。

3控制系统的软件设计bookmark14 3.1控制系统程序设计控制系统程序梯形图如。

按钮X1控制输出端子Y0,Y2输出高频脉冲信号,控制丫1,Y3输出电机的方向信号,从而控制电机的启动和停止。按钮X2和X3分别控制电机的加减速,按钮每次按一下电机的转速以72r/min增加和减小,电机的*高速度为2400r/min.按钮X4控制电机的初始速度。

PLC同时输出位置控制和方向控制指令,经伺服驱动器,控制两个伺服电机同步运动,这样取得了很好的同步效果,给数控异形泡棉切割机成功研制提供了保障。

 
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