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浅谈BX空压机在运作中产生的故障进行处理

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-11 22:39:44 来源: 作者:用户50616    浏览次数:2    
摘要

经常出现撞缸现象。空压机运行时发生剧烈振动,并伴有巨大撞缸响声。经拆检发现:一出阀片、阀座断裂,碎片进入气缸,导致活塞顶、活塞杆损坏,曲轴箱、曲轴箱盖板拉裂。以上情况表明,该机组损坏严重,必须进行全面彻底改造。 曲轴箱加固、曲轴箱裂纹修补措施修复前的准备工作:拆除一二级缸头、活塞,拆除一二级连杆、十字头,拆除一二级气缸及其连接管道,拆除一二级中体,拆除曲轴及其箱体。利用联轴端机身箱体一侧的机加工基...

经常出现撞缸现象。空压机运行时发生剧烈振动,并伴有巨大撞缸响声。经拆检发现:一出阀片、阀座断裂,碎片进入气缸,导致活塞顶、活塞杆损坏,曲轴箱、曲轴箱盖板拉裂。以上情况表明,该机组损坏严重,必须进行全面彻底改造。

曲轴箱加固、曲轴箱裂纹修补措施修复前的准备工作:拆除一二级缸头、活塞,拆除一二级连杆、十字头,拆除一二级气缸及其连接管道,拆除一二级中体,拆除曲轴及其箱体。利用联轴端机身箱体一侧的机加工基准面(该处箱板厚50mm),在该处钻一深40mm的孔,固定T型铁,两个T型铁用长螺栓连接。

加T型铁固定把曲轴箱盖板加厚到25mm,在中间沿主轴方向铣开,留2mm间隙,并在间隙两侧距离15mm处焊接侧板,在其上钻孔。安装时先将盖板分别把紧,然后再将侧板把紧,以达到加固曲轴箱的目的。曲轴箱加固结构在裂纹的*低端钻止裂孔,孔径为10mm,用M10丝堵堵上。用铸铁焊条在裂纹两面施焊,防止裂纹漏油。

阀门改造改环状阀门为网状气垫阀,阀片采用PEEK(聚醚醚酮)材料。该材料耐磨耐冲击,密封性能好,对空气质量要求低。由于阀座经常破损,改用铸钢阀座。冷却器移位由于冷却器位于一二级气缸上方,气缸沿轴向方向的伸缩受到限制,导致一二级缸头左右摆动。将冷却器移到机组西侧(现电气励磁柜放置处,励磁柜移位至机组南侧),并在一级出口及二级入口处增加两个缓冲器。

更换二级气缸改造一二级气缸接筒部件,增加强度,达到降低一二级缸头摆幅的目的。调整一、二级气缸与主机的对中及水平,改造刮油器改冷却器与一、二级气缸间的刚性连接为软连接,更换冷却器芯,对一、二级气缸缸头支撑也进行改造。改造一、二级刮油器,消除漏点。改造空气入口过滤器由于空气过滤系统存在缺陷,过滤效果差,导致一次阀门的使用寿命短,平均3d就要更换或修理一次阀门。现将原来的空气进口声学滤波器改造为两组空气滤清器,过滤粒度达2m,过滤效率达9999%.

结论通过一系列的技术改造,BX空压机组已具备长周期运行的能力,不仅挖掘了制氧装置的生产潜力,同时还起到调节装置生产强度的作用。夏季气温较高气量减少时,开启压缩机并网运行;冬季气温较低气量充足时,停运压缩机;透平机组因故障气量下降又不能停车检修时,开启压缩机组运行,使制氧装置的产量、产品纯度保持恒定,延长了设备的使用寿命,保证了后续生产装置的高负荷长周期稳定运行。

 
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