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新品类冲注气体压缩机级次活塞受力解析

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-05 02:40:48 来源: 作者:用户75062    浏览次数:1    
摘要

6M50压缩机一级吸气压力为0.1065MPa,一级排气压力为0.32MPa,一级气缸直径1400mm,曲柄半径225mm,连杆长度950mm,相对余隙0.07,活塞质量836.5kg,曲轴转速300r/min.活塞工作过程中受到盖侧气体力、轴侧气体力、惯性力以及往复摩擦力的作用,其中往复摩擦力较小,可以忽略不计。这些力随曲轴转角的变化而变化.通过VB编程,能方便地得到活塞所受的各力及其合力随曲轴...

6M50压缩机一级吸气压力为0.1065MPa,一级排气压力为0.32MPa,一级气缸直径1400mm,曲柄半径225mm,连杆长度950mm,相对余隙0.07,活塞质量836.5kg,曲轴转速300r/min.活塞工作过程中受到盖侧气体力、轴侧气体力、惯性力以及往复摩擦力的作用,其中往复摩擦力较小,可以忽略不计。这些力随曲轴转角的变化而变化.通过VB编程,能方便地得到活塞所受的各力及其合力随曲轴转角的变化情况,如所示。从中可以看出,活塞在曲轴转角286°时所受综合活塞力*大。

此时,活塞盖侧气体压力为0.32MPa,轴侧气体压力为0.1065MPa,活塞加速度为16.6m/s2,惯性力为正,表明惯性力使得活塞杆受拉,其方向是从轴侧指向盖侧。

一级活塞力图考虑到活塞受力及结构的对称性,分析活塞的应力时,仅取1/2活塞体为研究对象。通过Solidworks建立原活塞几何实体模型,在Solidworks建立活塞实体模型后,用Iges格式导出,然后利用ANSYS导入功能,将实体模型导入ANSYS中.网格划分采用10节点四面体等参数单元SOLID92.对原一级活塞应力分析时,将1/2活塞实体划分为44397个单元,89101个节点。

应力分析过程中,活塞材料特性如下:活塞材料为20号钢,这种材料常温下弹性模量为206GPa,泊松比为0.3,密度为7.85×103kg/m3.应力分析边界条件如下:活塞的对称剖分面上规定其法向位移为零,这是由其对称条件决定的;另外,活塞中心孔内壁与活塞杆联接,内壁有限元网格节点的各向位移约束为零;活塞外缘为自由端。活塞应力随载荷的变化而变化,当活塞所受综合活塞力较大时,相应活塞的应力也较大。基于前面对活塞力的分析,取曲轴转角286°时,活塞所受盖侧气体压力、轴侧气体压力及活塞的加速度当作活塞应力分析时的载荷。活塞内部气体压力近似取为0.1MPa.

通过ANSYS分析,得到改造前活塞的应力分布情况,如所示。从图中可以看出,活塞的环板与筋板焊缝*外侧,接近于环板与筒体焊缝处的应力*大,其值达122.98MPa.由于焊接应力及其它缺陷会导致材料的抗疲劳性能下降,因此容易在环板与筒体焊缝处产生裂纹,这与活塞实际破裂情况吻合。从中还可以看出,筋板中心孔附近*大应力值相对于整个活塞的*大应力值较小。

原活塞Mises等效应力分布云氮氢气压缩机一级活塞改造及应力分析6M50-340/320-BX氮氢气压缩机一级活塞改造的目的是通过改变其结构尺寸,降低活塞工作过程应力。考虑到活塞改造前后,其活塞力不应有较大变化,同时考虑到惯性力的平衡性能,活塞改造前后总质量应大致相同。综合考虑各种因素,并基于前面的应力分析,6M50-340/320-BX氮氢气压缩机一级活塞改造方案如下:活塞上、下环板外缘厚度均由12mm增加到18mm;活塞筋板由10块增加到12块;活塞筒体壁厚沿半径方向减薄4mm.改造后,活塞总质量仅增加2kg.

采用与前面原活塞应力分析相同的方法,对改造后的活塞进行ANSYS应力分析。在对改造后的活塞进行应力分析过程中,边界条件不变,单元类型不变,单元数变化很小,活塞所受的*大载荷仍为曲轴转角286°时的盖侧气体力、轴侧气体力、往复惯性力。改造后活塞的应力分布情况如所示。

改造后活塞Mises等效应力分布云图通过与对比可知,活塞改造后,其*大应力值从122.975MPa下降到75.395MPa,下降幅度达38.7%.同时改造后活塞应力分布趋于合理,活塞的*大应力与筋板中心孔附近*大应力值逐渐趋于相近,这表明活塞承受的载荷中,筋板承担的比重趋于合理。

结论通过利用ANSYS有限元软件,对6M50-340/320-BX氮氢气压缩机一级活塞改造前、后的应力进行分析可知:原活塞工作过程中,*大应力在活塞的环板与筋板焊缝*外侧,接近于环板与筒体焊缝处,且该应力值大,这是造成活塞环板与筒体焊缝处破裂的主要原因;改造后活塞工作过程中,*大应力有较大幅度下降,且活塞应力分布趋于合理。改造后活塞自2005年5月运行至今未发生破裂,表明改造方案成效明显。

 

 
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